袋式除塵器作為一類效率高的幹(gàn)法除塵設施,在該行業(yè)的應用相(xiàng)當普遍,其(qí)中應用較多的一種是反吹風袋式除塵器。通常,投運初期情況尚可,但不久都程(chéng)度不一地出現了許多問題。
1.1 現狀
在有色冶煉行業,除塵器(qì)不僅僅是一個環保設備,更重要的是一個(gè)生產設備,因此,要求除(chú)塵效率越(yuè)高,性能越穩定可靠越好。
袋式除塵器作為一類_幹法除塵設施,在該行業的應(yīng)用相當(dāng)普遍,其中應用較多的(de)一種是(shì)反吹風袋式除塵器。通常(cháng),投運初期情況尚可,但不久_都程度(dù)不一(yī)地出現(xiàn)了許多問題。_為突出的_是除塵器運行阻損普遍(biàn)高於設計值,直接影(yǐng)響了(le)係統的排煙效果。由於反吹風清灰強度(dù)小,三(sān)通切換(huàn)閥又往(wǎng)往因多種原因而失靈,導致清灰效果差(chà),且粉塵(chén)再吸附現象嚴重,漸漸地濾袋內表麵(miàn)粉塵層越積(jī)越厚,除塵器阻(zǔ)損愈來(lái)愈(yù)高,有的除塵器甚至因此而陷入(rù)了(le)癱瘓狀(zhuàng)態,嚴(yán)重地製約(yuē)了冶煉生產的正常進行。
1.2 原因淺析
反吹(chuī)清(qīng)灰型的袋式除塵器阻損由兩部分組成,即機械阻損和濾袋阻損。機械阻損(又稱除(chú)塵器結構阻損),是(shì)除塵器進(jìn)氣管、箱體入(rù)口、濾(lǜ)袋花(huā)板、箱體出口,排氣(qì)管、換向閥等局部阻損(sǔn)之(zhī)和,在係統正常運行後,機(jī)械阻損變化不大,並且可經(jīng)計算得出(chū)。濾袋(dài)阻損是濾料本身阻損與附著在濾料上的粉塵層阻損之和,一般情況下(xià),濾料本身阻損可忽略不計,故濾袋阻損實(shí)際上可視為粉塵層阻損。影響濾袋阻損的因素非常複雜,它和濾布類別(bié)、過濾風速、粉塵(chén)濃度、粉塵(chén)特性、煙氣特性(xìng)、清灰方式以及設計(jì)參數、製作安裝質量和運行管理等密切相關。
草莓视频ios知道,有色冶煉行業的粉塵大部分係化學方式形成,具(jù)有(yǒu)塵粒細,粘附力(lì)強的特點,並且煙氣的含塵濃度一般較高,目前所采用的反吹清灰型或機械振打清灰型的布袋(dài)除塵器都屬於弱(ruò)清灰類型,主要(yào)依靠濾袋的形變所造成的屈曲和扭曲作用(yòng)來抖落粉塵。由於力量小,濾袋形變速度慢,故每次反吹清灰時不易將濾袋內(nèi)表麵(miàn)的粘細粉塵層_破壞並抖落。因此,難以達到較好的清灰效果,時(shí)間(jiān)一長,袋式除塵器運行阻(zǔ)損也_必然出現居高不下的現象。在這種(zhǒng)情況下,_的解決辦法_是尋求一種(zhǒng)快速強力的清灰(huī)機構來代替(tì)現有的反吹風或振打清灰(huī)機構。
2、長袋停風低壓快(kuài)速脈衝袋式除塵器技術的主(zhǔ)要性能參數及特點
長袋低壓快速脈衝袋式除塵技術屬新一代脈衝袋式除(chú)塵技(jì)術,它克服了高壓(傳統)脈(mò)衝袋式除塵技術的諸多缺點。這些缺點是:(1)濾袋短,在煙氣量大(dà)的場合便(biàn)失去了占地少(shǎo)的優點;(2)噴吹清(qīng)灰(huī)壓力高,能耗大,不能利(lì)用管網壓氣;(3)電磁脈衝閥數量多(duō),膜片質量差,維護工作量大;(4)換袋不方(fāng)便,勞動強度大,易造成(chéng)二次汙染。
在全麵克服(fú)缺點的同時,新一代脈衝保持了傳(chuán)統脈衝過濾速度(dù)高、結構(gòu)緊湊(còu)、鋼耗低(dī)、投資省(shěng)的優點,其優良的性能受到許多_的重視,在工(gōng)業行業普遍應用。
鵬鶴(hè)環保的長袋低(dī)壓快速脈衝袋式除塵器技術己有十年曆史,由於(yú)其(qí)除塵濾袋長、噴吹清灰壓力低,運行能耗少、脈衝閥數量少且工作可靠,換袋方便(biàn)、重量輕,投資省(shěng)、占地小等優點,受到用戶的歡迎(yíng),已經或正在為電爐煉(liàn)鋼(gāng)、高爐煤氣淨化,煤(méi)粉製備和(hé)噴(pēn)吹、瀝青混凝土生產(chǎn)、炭黑,建材、耐火、化工、鋁電解等領域所采(cǎi)用,被列為_環保_實用(yòng)技術項目,並被_科(kē)委列為_科技成果重點推廣項目。
長袋停風低壓(yā)快速脈衝袋式除塵技術又是上述技術的改(gǎi)進型。它將上(shàng)箱體分隔成若幹倉室,每室有數排濾袋,各室出口設停風閥,在閥門關閉狀態下,該室的脈衝閥依次逐個噴吹(chuī),實現非過濾狀態下清灰。除塵器其它部位未作改變,這樣,不同位置的濾袋之間容易保(bǎo)持清灰強度(dù)的均衡,而且清灰效果不(bú)過(guò)份依(yī)賴停風閥的嚴密程度。既消除了過濾和清獲同時進行時粉塵再吸附的現象,又進(jìn)一步降低了噴吹壓力和(hé)運行能耗,還可(kě)在不停產的情況(kuàng)下逐室進行(háng)檢修。
2.1 主要性能參數
噴吹清灰壓力:0.15~0.2MPa
噴吹周期: 定壓(yā)差或定時(可調)
脈衝寬度:60~85ms
脈衝閥每個閥(fá)次耗氣量:<0.207m3
單閥處理麵積:~34m2
入口含塵濃度(dù):~80g/m3
除塵效率(lǜ):>99.8%
濾袋規格:(φ120)6000~8000mm
處理能(néng)力:1×104~110×104m3/h
2.2 主要性能特點
(1) 清灰強度大。由於低壓脈衝閥結構簡單,自身阻力小,因而較小的(de)工作壓力便可(kě)產生強烈(liè)的清(qīng)灰力度。
(2)濾袋長。由於清灰效果好,故濾袋長(zhǎng)度相當於傳統(高壓)脈(mò)衝的3~4倍。
(3)過濾風速(sù)高。在同等工況條件下(xià)是反吹風型的(de)2~4倍,因而(ér)同等過濾麵積下處理能力大。
(4)脈衝閥壽命長。閥體(tǐ)結(jié)構為雙薄(báo)膜片結(jié)構,節流通道和卸壓通道分開設置(zhì),噴吹壓力低,膜(mó)片不易損壞,所以脈衝閥壽命長。
(5)維修工作量小(xiǎo)。由於脈衝閥處理能力大,因而閥數少(shǎo),在同等條件下隻及(jí)傳統脈衝閥(fá)數量的1/6。
(6)換袋方便。更(gèng)換濾袋時人處於花板上部淨(jìng)氣箱,與灰(huī)塵不接觸,操作條(tiáo)件好。
(7)自動化程度(dù)高。清灰,卸灰、溫度、壓差、流量及氣動設備運行狀況均為自動監測、顯示、警報和操作。
(8)重量(liàng)輕、投(tóu)資省、造價低。在同等工況條件下與(yǔ)反吹風除塵器相比,占地麵積節約57%,重量減(jiǎn)少54%,造價降低40%~50%,運行能耗減少10%~15%。
3、長袋停風低壓快速(sù)脈衝袋式除塵技術在鋅揮發窯的推廣應用
某冶煉廠(chǎng)鋅揮發窯老係統(tǒng)有(yǒu)三台規格、產量相同的(de)揮發窯(亦稱(chēng)回轉窯(yáo)),每台窯原各配置(zhì)一台大布袋除塵器,其(qí)清灰方式均采用壓氣振打加反吹風。
3.1改造前狀況
原除塵係統投產於70年代初,投運初期,情況尚可,但不久(jiǔ)_出現壓氣振打機械失靈,反吹(chuī)風三通閥開關不到位,導致過濾與反吹同時在箱室中進行,粉塵再吸附現象嚴重。又由(yóu)於實際過濾風速是設計值的兩倍多,於是除塵器阻(zǔ)力愈來(lái)愈大,窯尾負壓愈來(lái)愈小,嚴(yán)重製約了冶煉生產(chǎn)的正常進行。在這種情況下,很早_幹脆(cuì)廢(fèi)除了反(fǎn)吹、振打清灰(huī)係(xì)統,_靠人(rén)工逐一拉各箱室(shì)檢修門反吸大氣對濾袋進行衝擊清灰至今,這種方式不僅勞動強度(dù)大,而且還帶來了一連串的危害和損失。
(1)除塵器漏風嚴重,風機負荷加大,無功能(néng)耗增加。
由於每箱室僅靠檢修門附近的濾袋能受到反(fǎn)吸風衝擊(jī)。故造成箱室內除塵布袋清灰不均勻,不_,所以每隔30min_要巡回拉一次門。如此頻繁的拉門已(yǐ)使各(gè)檢修訂破壞嚴重,關閉不嚴,大量(liàng)漏風。據測試除塵器(qì)箱室漏風(fēng)率(lǜ)_50%,致使風(fēng)機的無功能耗太(tài)大增加。
(2)窯尾負壓不夠,氧化(huà)鋅(ZnO)流失嚴重。
由於漏風嚴重,造成係統(tǒng)負壓短路,窯尾(wěi)經(jīng)常呈(chéng)現微正壓狀態,使得每天至少(shǎo)有1.2~1.5tZnO從窯尾冒掉,每年若按260天工作日計算,損失的(de)ZnO_達312~390t,折合人民幣80~106萬(wàn)元。不(bú)僅如此,還嚴重汙染了現場環境。 (3)布袋損壞嚴重。
由於大量冷(lěng)風進入箱室,使得箱室進出口溫降達100~120℃,箱(xiāng)室中煙氣溫度往往低於露點溫度以下,造成濾袋板結,致使本來_非常弱的清灰動力變得更加無濟於事,繼而造(zào)成濾袋透氣性更差,阻損_,如此往複形成惡性循環。另(lìng)外,煙氣中所含的硫氧化物及氟(fú)等成分在露點以下對濾袋也產(chǎn)生了較(jiào)強的腐蝕性,加速了濾袋的損壞。又(yòu)由於除塵器靠風機較(jiào)近,負壓較高,故漏入箱(xiāng)室的風速較高,力度較強,檢修門附(fù)近的濾袋撕裂損壞嚴重,往往使(shǐ)得每噸氧化鋅0.1條濾袋的指標突破到(dào)0.18~0.2條,按一天產40tZnO且每年按260天計算,則(zé)布袋損失為1872~2080條,折幣15~17萬(wàn)元。
(4)由(yóu)於濾袋破損頻繁嚴重,使得煙囪外排煙氣中ZnO濃度長期高達(dá)400~500mg/m3,若外排的煙(yān)氣量按85000m3/h(測試值)計算,則(zé)每年(260天)因此而損(sǔn)失的ZnO達212~265t,折幣57~72萬元。
由(yóu)此可(kě)見,一台(tái)揮發窯一年因ZnO流失、布袋(dài)損壞等所造成的經濟損失約為157~195萬元,這其中還未計入風機的無功能(néng)耗。不僅如此,還嚴重(chóng)惡化(huà)了崗(gǎng)位及周圍環境,危害了工人身體(tǐ)健康。
3.2改造的具體(tǐ)方案
針(zhēn)對上述情況(kuàng),泊頭市鵬鶴環保機械有(yǒu)限公司對三台除塵器中狀況_差的2#窯除(chú)塵器進行了改造,其具體方案為: (1)改造原12個箱室(shì)中的8個箱(xiāng)室;
(2)拆除(chú)壓氣振打及反吹風係統;
(3)拆除濾袋(dài)吊(diào)掛裝置及下花板;
(4)在原(yuán)箱(xiāng)室上部(bù)增設(shè)上箱室,上箱室頂部設開啟式頂(dǐng)蓋及氣動(dòng)噴吹(chuī)裝置,中部設噴吹管,下部設濾袋花扳,花板下部(即原箱室)懸掛(guà)濾袋及其支撐骨架。
(5)在各中箱室煙氣(qì)進口處設置擋板,各上箱室(shì)煙氣(qì)出口(kǒu)處設氣動停風閥。
(6)建立一套壓氣生產及輸送係統(也可利用廠管網壓氣),及除塵器自動運行微電腦控製櫃一(yī)台。
改(gǎi)造後的(de)除塵器所有(yǒu)技術指標均達(dá)到並部分_了設計標準。
5.5改造後的經濟效益、環境效益和社(shè)會效益
(1)改造(zào)後的除塵器通過投運以來(lái)的連續生產考驗及技術參數的測試結果證明,該(gāi)技術運用於氧化鋅(xīn)收塵,在技術上是_的(de)、適用(yòng)的,而且運(yùn)行也是可(kě)靠的。
(2)由於設備阻力小,漏(lòu)風少,窯尾負壓得以_,捕塵效果好,消除了窯尾大量冒煙(ZnO流失)現象,濾袋無一破損,排放濃度低,故氧化鋅產(chǎn)量顯著增加,據統計每天較改造前多回收3~4t 氧化鋅,由此產生的年經濟效(xiào)益達200萬元以上。此外,風機的電(diàn)耗也大為降低。其一次投入的改造費用僅半年左右_可收回。
(3)由於自動化程度高,故障少(shǎo),維修量(liàng)小,工人勞動(dòng)強度及操作條件大大減輕和_,而且現場環境已大為改觀,深受當地環保部門和(hé)崗位工人的_。
(4)由(yóu)於(yú)利舊部分(fèn)較多,故投資少(shǎo),周(zhōu)期短,見效怏。同時,在不增加原有(yǒu)箱室的情況下,改(gǎi)造後的處理能力可提(tí)高一倍以上,_能滿足擴大(dà)生產能力的需要。
4、結束語(yǔ)
從某種程度而言,人們在選用袋式除塵器(qì)時(shí),所關注的焦點是獲得好的清灰效果,從而保持較低的設備阻力和除(chú)塵係統良好的煙氣捕集能力。在長袋停風低壓快速脈衝袋式(shì)除塵技(jì)術(shù)的諸多優點中,_突出之點在於具(jù)有強(qiáng)大的清獲能力,能可靠地達到選用者預期(qī)的清灰效果及設備阻力。因而受(shòu)到越來越普遍的重視,推廣速度逐年增加,應用領域也在迅速擴大。